1.由于模具芯是一个复杂的表面,选择了铸件,然后对导向面进行加工,使生产加工表面与凹模导向面之间的滑移产生间隙误差,模具芯的左右摆动出现在模具所有正常工作的全过程中。
2.压芯导轨长度为125 mm,实际导轨长度为100 mm的设计方案,虽然在设计方案范围内,有110 mm的起重部分,9 mm的运动超过合理的导轨长度,但存在压芯举升不稳定和零件定位不准确的缺点。
3.
异形弹簧的成形高度长达100 mm,因此有必要设计一种特殊的导向板,它不能由加工表面与凹模侧壁之间的滑移间隙引导,可增加由侧斜引起的摩擦力,自润滑的实际效果很差,不能合理地消除强大的侧向力。大批量生产后,由于长期的损坏,导轨间隙会增大,所有正常的导模实际效果都会早早丧失。反过来,这将导致恶性质量事故。